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生产服务中心:创新工艺蹚出高压电缆维修“新路子”
发布时间:2025-04-16 08:29:33     作者:张翔   浏览量:81   分享到:

近日,生产服务中心创新研究“真空充气吸湿+梯度升温电热驱水”维修工艺,成功修复因泡水受潮导致绝缘性能劣化的10KV高压电缆,为矿山高压电缆的高效、经济修复提供了全新的解决方案。

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在井下作业中,高压电缆因受潮导致绝缘性能劣化,一直以来是困扰矿井生产的难题,传统的烘烤法虽在一定程度上能驱除水分,但容易引发电缆材料热老化,且温度控制粗放,不仅修复效果不佳,还可能对电缆造成二次损伤,增加生产成本和安全风险。面对这一难题,中心技术团队经过反复研究与实践,提出“真空充气吸湿+梯度升温电热驱水工艺”交替除湿修复工艺,对电缆一端通入干燥的压力氮气,另一端利用真空泵进行抽真空,让干燥气体吸收进入电缆的潮气后抽出,直至真空瓶内无水滴,随后采用电气试验站对电缆通入电流进行阶梯式升温,并确保其升温速率≤3℃/分钟,进一步蒸发电缆内部的潮气、水分,实现电缆绝缘层水分高效迁移。为了进一步验证修复效果,技术人员利用变频串联谐振试验装置对电缆进行耐压检测和24小时通电带载验证,导体温升与原电缆偏差不足2%,电缆绝缘完好,受潮电缆绝缘吸收比从修复前的0.92恢复至2.12,各项指标达到新电缆同等性能水平。

该工艺避免了传统烘干工艺可能引发的二次损伤,延长了高压电缆使用寿命,电缆报废率同比减少40%,修复成本可节约43.7%,节支降耗效益显著。

下一步,中心将进一步加强工艺技术创新、优化生产流程,牢固树立“一切成本皆可控”理念,全员参与、深挖潜力,持续推动降本增效工作不断取得新的突破。(张翔)

 

编辑:达文娟