生产建设
10月29日,随着上仓第二台破碎机成功通过调试与试运行,各项参数精准达标,标志着孟村矿上仓两台破碎机的升级改造工作圆满完成,为矿井主运系统的安全稳定运行提供了坚实保障。
据悉,该矿上仓破碎机在实际运行中,由于设备功率有限,对硬度高、块度大的矸石破碎能力不足,且随着使用年限增加,频繁出现驱动减速机、液力耦合器、联轴器及驱动底座等部件故障,导致检修维护工作量大,不仅耗时耗力,更严重制约主运系统的运行效率,成为制约矿井安全生产的“卡脖子”难题。为此,该矿在多方调研后,引进2PLF140/280型双齿辊分级式破碎机。

该设备主要由电动机、永磁耦合器、减速器、行走装置、左右支座等部分组成,可以实现筛分、破碎双重功能。同时,设备集成行走装置,检修时可自行移出工作位,大幅降低了维护作业难度,更为后续设备保养与故障处理提供了便利。
设备到矿后,该矿迅速成立专项工作领导小组,全面统筹协调改造工作,并组织技术人员与设备厂家多次深入现场勘查论证,结合矿井实际情况,在不影响主运系统正常运行的前提下,制定了详细周密的设备更换方案,确保各项工作目标落实到位。此外,针对施工流程、人员分工、设备选型及安全保障措施等方面内容逐一分解、明确责任,并组织职工开展专项培训,深入学习更换方案及安全技术措施,确保每位参与人员熟悉流程、掌握要点,为改造工作顺利推进提供有力支撑。
经过19天的连续奋战,上仓两台破碎机先后顺利完成更换。在此基础上,该矿结合设备实际运行情况综合分析,将两台破碎机同时运行的模式调整为“一用一备”,不仅有效降低了电能消耗,更大幅提升了设备的轮换利用率,延长了设备使用寿命。改造后,单台破碎机的处理能力由原来的2000t/h提升至4200t/h,显著提升主运输系统的连续运输效率,为矿井安全高效生产注入了强劲动能。
“新破碎机投运以来,检修工作量比以前少了很多,加之采用‘一用一备’的运行方式,进一步保障了主运系统的稳定运行。”该矿皮带队队长郭联锋介绍道。
下一步,该矿计划将破碎机的运行工况接入主运集控系统,实现地面远程实时监控运行电流、轴承温度等关键参数,进一步提升系统智能化建设水平,为矿井高质量发展奠定坚实基础。(李磊 张伟)
编辑:达文娟


