“降本增效、挖潜创效”专栏
近期,在铁运分公司,“人人争创最佳实践,人人争当最佳实践者”的热潮澎湃涌动,职工们积极投身到降本增效的探索中,通过设备“微改造”,累计投入不足1.7万元,实现降本增效70余万元,为公司煤炭外运高效运转注入强劲动能。
精准配煤“双切换”,破解装运“锁喉关”
彬长集团“向创新要效益”的号召在分公司车站车间落地生花。面对缓冲仓故障导致装车延误的难题,分公司“权永刚创新创效工作室”团队自主设计“双切换精准配煤系统”,通过红外感应与电磁阀联动,实现1#、3#缓冲仓“一键切换”,使装车作业快速从故障抢修“被动停摆”转为“正常运行”,单列装车时间稳定控制在55分钟内,提高了装运效率。据统计,自该创新项目实施以来,节省车辆延时费、燃油费共计18.73万元。
双切换精准配煤系统
“过去装车过程中缓冲仓发生故障,等待恢复需要好几个小时,现在系统自动切换,装车效率大幅提升。”放煤装车工贾小青说道。
液压监测“智慧眼”,护航设备“零故障”
针对液压系统突发故障隐患,分公司积极组织技术骨干对标先进设备厂家,了解设备性能,自主研发“液压系统智能监测监控系统”,将设备各点油温、油压、油位数据进行收集,通过PLC可编程程序对各设备油温、油压、液位智能监测及数据分析,实时预警设备及液位状态。据了解,该系统研发成本投入0.5万元,较市场价节约24.49万元,投入使用后设备突发故障率同比下降100%,有效规避了因设备突发故障造成的装车延误现象。
液压系统智能监测监控系统
“数据屏幕实时跳动,隐患无处遁形,安全效益远超预期。”大佛寺小庄站负责人介绍该系统时自豪地说道。
排气改造“绿动力”,环保增效“双提升”
定量仓作为装车系统的关键设备,其运行状态直接影响生产效率和环保指标。为攻克定量仓煤尘污染与设备承压难题,分公司组织专业技术骨干成立攻关小组,通过查阅大量技术资料、请教行业专家,创新提出“连通定量仓与过渡溜槽排气管路”的改造方案,充分利用闲置材料,仅投入0.71万元就完成了改造任务,较外购方案节约成本26.29万元。改造后的运行数据显示,煤尘外溢减少90%,设备密封寿命延长30%,维护成本降低15%以上,实现了仓内气压的循环释放。
排气改造
“现在工作环境好多了,煤尘不见了,设备运行也更顺畅了。”放煤装车工王娟高兴地说。
下一步,分公司将持续深化“全员创效”机制,推广“低成本、高价值”技改模式,为彬长集团高质量发展再立新功。(范国成)
编辑:达文娟