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“四种经营理念”“金点子”案例分享(十一)
发布时间:2025-09-04 08:39:51     作者:综合报道   浏览量:82   分享到:

为充分调动全员学习陕煤集团“四种经营理念”、参与降本增效行动的积极性,根据公司《关于开展“四种经营理念”落地提升专项行动的通知》要求,自5月份开始,公司面向全体干部职工开展“四种经营理念”“金点子”征集活动,引导广大干部职工立足岗位主动学习思考,以实际行动和实实在在的成效为公司降本增效工作做出贡献。公司网站、微信公众号现开设专栏,交流分享“四种经营理念”“金点子”案例。

今天推出案例分享第十一期,一起来看看优秀的“金点子”吧!


大佛寺矿:4034上09综采工作面卸压瓦斯治理设计优化

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具体内容:大佛寺矿通过对4034上09综采工作面4#钻场高位定向钻孔施工层位、抽采效果等进行观测分析,在原《4034上09综采工作面卸压瓦斯治理方案》的基础上,积极调整钻孔施工参数,优化高位定向钻孔施工设计,将1#、2#、3#钻场高位定向钻孔施工数量由原来的6个减少为4个,在确保抽采效果的同时,减少了钻孔施工数量,达到了节约成本的目的。

取得成效:4034上09综采工作面卸压瓦斯治理设计优化后,工作面外段1#、2#、3#钻场与里段钻场相比,每个钻场减少施工高位定向钻孔2个,每个钻孔进尺按500m计算,可减少钻孔进尺3000m。高位定向钻孔成本费用约348.18元/m,累计可节约费用104.45万元。

 

胡家河矿:轨道折弯装置

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具体内容:胡家河矿机修车间自主设计加工的轨道折弯装置,成功破解了井下巷道拐弯处叉车“卡壳”的运输难题。该装置由液压系统与轨道夹紧装置构成,液压系统以30T液压拉马提供动力,轨道夹紧装置用30mm钢板加工而成,底部卡口与轨道形状尺寸相近能牢牢卡紧轨道,顶端Φ36螺栓保障装置平衡且可灵活调节高度,油缸后部紧急回油阀则杜绝了油路故障无法回油的问题,整体设计既精巧又实用。

实施效果:经现场实际应用,该装置仅需一人操作,每小时可完成约1.5米的轨道折弯作业,日均折弯量达12米,作业效率提升约60%。相比以往需要多人配合、存在较大安全风险的旧工艺,新装置在实现高精度折弯的同时,降低了约50%的劳动强度,操作过程更加平稳可控,为井下辅助运输提供了连续、可靠的保障,从根本上提升了运输环节的顺畅性与安全性。

 

小庄矿:巧用“自然高差” 降低供水成本

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具体内容:小庄矿中央进风大巷19#联巷制冷硐室,其制冷设备日均需水量稳定在200m³/h。此前,该硐室供水完全依赖1台专用电泵,该电泵额定流量200m³/h、额定功率55KW,持续运转保障用水需求。单月需投入电费:55kw×24h×30天×0.6元/kwh=23760元。为破解电泵供水能耗高、成本高的难题,该矿通过研究发现40302采空区与19#联巷存在自然高差,具备“自压输水”的天然优势。因此,沿两地之间的安全路径敷设专用导水管路,将40302采空区储存的清水直接导流至19#联巷制冷硐室,替代原有电泵强制供水模式,彻底取消水泵运行环节,实现“以高差代动力”的节能供水转变。

实施效果:通过管路自压实现19#联巷制冷设备供水后,彻底停用原供水水泵,供水环节电费降至零,仅7月份就直接节约电费约24000元。

 

文家坡矿:变频调速“小举措”结出降本“效益果”

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具体内容:文家坡矿采用变频器控制42盘区胶带运行速度,将皮带驱动电机设置为低频低速运行模式,使皮带运输速度降至工频速度的1/3。该举措在保障掘进系统正常运煤的同时,显著降低了设备能耗,实现了电能消耗的有效控制。

实施效果:该运行方式节能效果显著,用电量仅为工频状态下的1/3,原工频运行时月耗电量约25万度,现每月耗电量可降低约7万度,累计节约电费27.3万元,切实以技术手段推动降本增效“开花结果”。


孟村矿:塔式钻头破解抽采钻孔扩孔难题

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具体内容:扩孔是优化矿井抽采钻孔施工的关键环节之一,不仅能为封孔管下入孔内提供便利,更能有效提升钻孔抽采效率。为解决传统扩孔作业时需频繁更换钻具的问题,孟村矿自主创新塔式扩孔钻头。该钻头是以φ94新钻头为基体,通过将废旧钻头按轴向三等分切割,并利用高强度焊条依次焊接在新钻头基体上,形成顶端φ94突进、中段φ153扩展、尾端φ173精修的一体化三级扩孔结构。

实施效果:经现场实测验证,原本需要三次下钻才能完成的抽采钻孔扩孔作业,现在一次即可完成,平均每个孔可节省时间约2小时,钻进效率提升25%,不仅让废旧钻头“变废为宝”,更实现了扩孔作业的“一步到位”。

 

文家坡发电公司:环保参数NOx超标技术优化

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主要内容:文家坡发电公司锅炉在机组深调即快速加负荷过程中,NOx不易控制,特别是在30%负荷深调时,NOx排放值在30-90mg/Nm³,小时均值超标次数较多,优化系统、解决超标问题迫在眉睫。该公司经充分调研学习和现场对比,选择了雾化伞形面积大、更契合喷枪扩面均匀需求的喷头,通过喷枪使尿素喷洒面积扩大、分布更均匀,以此提升脱硝效率。

实施效果:该创新已应用到文家坡发电公司锅炉运行调整中,更换前锅炉深调为30%负荷,目前锅炉深调为25%负荷(165MW),在整个加减负荷及深调过程中再未出现过NOx超标情况,同时尿素耗量也有所下降。


生产服务中心:阀改“一”换“多” 增效又降本

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具体内容:液控阀作为采煤机调高油缸控制摇臂升降的关键部件,在实际使用中存在更换繁琐、型号匹配难、维修效率低等问题。中心在不改变原有结构的基础上,创新采用50mm厚钢板精密加工制成过渡阀板,通过4个螺钉与油缸连接固定,精准加工油孔实现油路连通。阀板背面加工M27×1.5螺纹接口,连接通用管式液控阀,再与油缸A/B腔对接。

实施效果:改造后结构简单、操作便捷、通用性强,彻底解决了型号匹配难题,性能完全满足原设计要求。改造前进口板式液控阀单价4万元,改造后采用国产管式阀加过渡板仅需0.9万元。截至目前已完成改造8套,节约成本24.8万元,预计全年可节约成本43.4万元。


铁运分公司:溜槽自动抑尘喷雾装置

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具体内容:铁运分公司在装车过程中煤尘含量大,原降尘装置喷雾水强度不足,球阀易损、喷头易堵,维修难度大,降尘效果较差。分公司针对该问题对设备实施优化调整,将供水管道安装在产生煤尘主要源头的溜煤槽周围,雾化喷头安装在溜槽下方,使用电控阀、20mm镀锌圆管制作三面环绕式溜槽自动喷雾降尘装置,使其产生纳米水滴喷雾,有效抑制装车过程中产生的煤尘,达到降尘效果。

实施效果:溜槽自动抑尘喷雾装置在溜槽下方产生纳米水滴喷雾,通过喷嘴喷洒到空气中,对悬浮在空气中的粉尘颗粒,特别是直径在5微米以下的可吸入粉尘颗粒进行有效吸附,从而降低空气中的粉尘含量,作业人员清理落煤时间减少,劳动强度降低。据统计,装车清理落煤每列减少20分钟,每天可提高装运量3000吨,每月提高9万吨运量,为分公司降本增效提供了“看得见、算得清”的实效支撑。


电力公司:“一键顺控”让供电更加安全高效

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具体内容:10kV断路器手车在电力系统中发挥核心作用,通过负荷电流实现对电路的通断控制。手车式断路器通过机械联锁和电气联锁设计,可让断路器在运行、试验、检修三种位置快速切换,让供电系统处于供电、检修、备用状态。电力公司创新使用电动手车,在10kV断路器手车上加装了电动底盘车、接地开关控制系统及温度监测、视频图像识别装置,从而实现断路器手车进出、接地刀的电动控制,起到远方一键送停电和远程操控的效果。

取得成效:电动手车“一键顺控”,可通过视频观看设备运动轨迹,减少人工操作的安全风险,保障供电设备的运行控制更加安全高效。

 

编辑:达文娟