生产建设
10月13日,胡家河矿403105回顺回风道钻场长距离煤层定向钻孔单孔进尺达1044米,刷新了彬长矿区复杂地质条件下特厚煤层定向钻单孔进尺纪录。
突破“难点”,直面问题担难不怯
403105工作面布置于4#煤层,煤层厚度14.3米~19.6米,平均厚度17.3米,属特厚煤层。本次定向钻孔布置于4#煤层中上部位置,煤层顶板主要由深灰色泥岩与粉砂质泥岩组成,顶板上覆近6米泥岩,同时煤层中上部位置含有一层0.10米~0.45米泥岩组成的夹矸,施工难度较大。同时,随着开采深度的不断增加,该矿煤层瓦斯赋存区域不均、透气性低、地质条件复杂等问题日益凸显,进一步加重了矿井瓦斯治理工作难度。
针对这一现状,该矿坚持以问题为导向,积极探寻破解之道。一方面为防止泥岩遇水膨胀后对钻孔结构产生不利影响,该矿通过探查地层岩性分布、取芯分析、水泥浆固孔、回转+定向复合钻进等有效措施,确保在复杂地质条件下特厚煤层钻进过程中孔壁完好性,为长距离定向钻孔安全钻进打下良好基础;另一方面,为防止钻孔因受地应力、冲击地压等方面因素的影响,造成钻孔大面积塌孔风险,该矿将封孔工艺优化作为长距离定向钻进的关键,钻孔开孔后提前使用Φ180mm铁套管+封孔水泥对开孔破碎段进行注浆护孔,进一步保证了钻孔结构的稳定性。
畅通“堵点”,认识问题担险不畏
针对以往定向钻孔施工过程中随着孔深增加,导致反扭矩增大、泥浆泵回水慢、测量信号偏差大以及轨迹控制难度大等问题,该矿抽调通风管理部、抽采队技术骨干组建攻坚小组,通过增大水流量、大水量多频次冲孔解决反扭矩大及泥浆泵回水慢的问题;通过提高测量探管密封性、增加信号测量频次等方法进一步减小测量信号误差。同时,为确保钻孔轨迹平滑,该矿从设计源头上充分考量,在保证有效孔深段的前提下,将钻孔倾角、方位增减幅度尽量做到最优化,在施工过程中通过控制转速、利用缓倾角、缓方位区域进行轨迹调整,确保实测轨迹符合设计要求。
“本次施工给我们后期工作提供了很好的经验,我们将认真总结经验,不断优化工艺流程,不断创新钻进方法,推动矿井瓦斯治理再上新台阶。”该矿抽采队队长魏华说。
下一步,该矿将秉承“依靠科技、源头治理、标本兼治”的治灾思路不动摇,把灾害防治作为安全管理的重中之重,坚持废旧革新淘汰落后工艺,采取一切办法牢牢牵住瓦斯治理“牛鼻子”,确保矿井安全生产健康平稳、万无一失。(张玉明 仙文涛)
编辑:达文娟