“降本增效、挖潜创效”专栏

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生产服务中心:“三水”处理 激活降本增效源
发布时间:2025-04-09 17:43:16     作者:王鹏 贾杨波   浏览量:108   分享到:

湖水清澈,花木环绕,鱼儿戏水,飞鸟翔集……走进生产服务中心“三水”处理车间,一幅生态美景映入眼帘。今年以来,生产服务中心围绕“三水”处理,坚持“工艺革新+精益管理”双轮驱动,积极构建“节能降耗-资源再生-智慧运维”的可持续发展模式,提升水资源利用率。

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工艺参数动态优化,构建智慧节能体系。针对“净化水、生活污水、生产废水”处理,中心建立“水量+水质+能耗”多维度数据库并加装智能监测系统,通过曝气时长、污泥回流比与能耗等运行数据分析比对,实施分段动态调控优化,高峰期采用阶梯式曝气,低负荷时段启动间歇曝气模式,使设备运行时长降低10% ,改造后曝气系统电耗同比下降3.8%。同时,利用先进的自动化控制系统,在放药环节处理上,精准调整药品投加量,实现±2%投加精度,在保障水质的同时,实现每立方水处理药耗下降1.7%。

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污泥处置全链升级,打造资源再生闭环。严格规范清理流程,对沉淀池推行“每日三巡”的精细化运行模式,全方位强化机械格栅的定期清理作业,使机械格栅的拦截效率提升15%,为污水处理筑牢防线。采用阳离子型PAM调理剂与污泥中的颗粒物充分结合,改变污泥的物理性质,为后续的压滤脱水奠定良好基础。其次使用带式压滤工艺,通过精确控制压力和速度,高效地将污泥中的水分挤出,使污泥含水率下降11%,污泥体积大大减小,减量后的污泥经过堆肥处理,转化为优质有机肥,用于中心的园林绿化以及土壤改良中,实现资源最大化利用。

水回用系统集成,激活水资源价值。构建“三级处理+分质回用”机制,采用高度集成化工艺,依托水质处理设备,建立全流程自动化运行体系,对水质进行精准调控,将纳滤浓水回收用于活性炭过滤器冲洗,保障用水品质,使水资源利用率显著提升5.3%。采用“厌氧-缺氧-耗氧”技术工艺进行节能处理,利用活性炭过滤器深度除杂,再以次氯酸钠精准消毒。处理后的水广泛使用于马桶用水、绿化灌溉等。同时,通过对水泵、调节池、管道混合器等设施进行合理布局,构建高效水处理作业流线,结合高密度迷宫斜板净水器和压滤系统,使废水经气浮池、石英砂过滤器深度处理并精准消毒后达标回用,实现水资源循环利用与经济效益的协同共进。

后续,中心将通过构建“技术迭代-管理创新-价值创造”的持续改进机制,持续深化技术创新与水质标准提升,持续推动“三水”处理向降本、增效、绿色、环保、可持续发展的目标迈进。(王鹏 贾杨波)

 

编辑:达文娟